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【钢铁冶金】越南某大型钢铁厂循环冷却水系统能效升级(YE4/YE5级)改造项目

来源:客户案例 / 时间:2023-09-15

1. 项目背景与高能耗痛点

该项目客户为越南某头部民营钢铁联合企业,其高炉冷却及轧钢循环水系统的供水泵房属于典型的高耗能 MRO 运行车间

  • 运行机制:水泵电机组全天候 24 小时不间断运行(年运行时间 > 8000 小时)。

  • 原有设备状态:改造前,该泵站使用的是早期安装的旧款 IE2 / YE2 效率等级电机,设计陈旧。由于长年磨损和电网波动,电机的铜损、铁损加剧,导致系统温升极高(运行温度常年在 90℃ 以上)。不仅电能浪费巨大,电机的轴承、绝缘绕组也因为长期处于高温下加速老化,平均每半年就需要停机更换一次轴承,企业维护成本极高。

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2. 深度解决方案与能效提升技术

我司作为具备高效电机自主制造能力的 MRO 系统集成商,深入该钢厂泵站进行实地测量与流道评估,量身打造了系统能效重组方案

核心装备:YE4 / YE5 超高效节能电机替换

  • 技术升级:将原先老旧的 IE2 异步电机,全部升级为我司生产的、通过中国国家能效标准检测备案的 YE4(超高效率)及部分 YE5(一级能效)级超高效率电机

  • 电磁设计优化

    • 降低铜损:定子绕组采用高纯度无氧铜线并优化了槽满率,有效降低定子电阻损失。

    • 降低铁损:铁芯采用高导磁、低铁损的冷轧无取向硅钢片(如 50W270 或更高级别),大幅降低了交变磁通下的涡流损耗。

    • 降低摩擦损耗:采用进口高精度低噪音轴承,配合新型高效低阻散热风扇。

泵端流道耦合优化

更换电机时,我们对原有双吸离心泵的泵体及叶轮进行了微调。通过高精度的动平衡调校,使电机的最佳输出转速与泵端的最佳高效工作区(Best Efficiency Point, BEP)实现完美耦合,消除了原系统中因“大马拉小车”或流道憋压带来的机械损耗。

3. 节能效果测算与 MRO 降本数据

经过改造后,越南现场经过专业电能测量仪器的对比测试,数据表现惊人:

  • 综合节能率达 14.5%:整组泵站系统在相同输出流量和扬程下,能耗降低显著。单台 250kW 的水泵系统,年节约电量约 116,000 kWh。按当地工业电价计算,仅用 10.2 个月 的省电费收入,就完全抵消了本次电机的采购与改造成本。

  • 温升显著降低:电机的日常运行温度由原先的 92℃ 降至 71℃。温升降低了 21℃ 后,根据阿伦尼乌斯寿命法则,电机绕组和润滑脂的理论寿命延长了近两倍,后续年均 MRO 维护开支(耗材及停工工时费)下降了 65% 以上。

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